溶接業者 | 若園製作所 - Part 189

若園製作所

       


カワサキER-6n エキパイ改造

2018年07月23日

おはようございます☀

本日は電話で問い合わせ頂いた

カワサキER-6nの社外マフラーのエキパイ

を改造して確り取り付く様にしました。

 

マフラー溶接修理 

サイレンサ―を固定するステ―に

取り付ける為には少し右に振らないと

取り付け出来ないので

エキパイの長さを短くして寄せます

 

エキパイ改造 

切る長さをケガキ

カット、擦り合わせ後、仮溶接。

エキパイ改造 

 

仮溶接後、車体に合わせて、良かったので

本溶接、バフ仕上げ

エキパイ溶接

 

車体に取り付けた感じが

 

ER-6nマフラー溶接修理

サイレンサ―固定ステ―も

取り付け部分に板を足して改造し

マフラー溶接修理 

確り固定出来るようにしました。 

 

今回も一時間位かけて来てくれた方

だったのでその場で作業させて頂きました

 

土曜日は一番やり易い日にちかも?

お困り、お悩みの方はお気軽に

メ―ル、電話で相談して下さいね🎵

 

それではまた✋

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グリルガ―ドにLED取り付け

2018年07月22日

おはようございます✨

今回は地元の先輩に

グリルガ―ドにLEDを取り付けを

頼まれました。

メルカリで購入したアルミ製の

グリルガ―ドとLEDライト

LED取り付け 

最初はグリルガ―ドにステ―を

直接溶接してくれれば良いと

言われたんですか、アルミと鉄は

溶接出来ないので、ボルト止めにしました

LEDの取り付けステ―の穴の位置と高さが

悪いので

 

高さと穴の位置を変えて完成。

車に取り付けた感じが

 

LED取り付け

 

フォグランプとして使うみたいです。

 

それではまた✋

 

 

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ホッパ―ヘル―ル交換

2018年07月21日

おはようございます❗

昨日は食品関係のステンレスホッパ―

ヘル―ル交換を行いました。

 

ホッパ―修理

 

2連ホッパ―でどちらのヘル―ルも

曲がっているので交換です。

まずヘル―ルにケガキを入れて切断します

ステンレスホッパ―ヘル―ル交換

 

擦り合わせをしながら

合わせます❗

ホッパ―ヘル―ル交換

 

平行が出たら、溶接、バフ仕上げ

で完成です。

溶接、仕上げ画像    撮り忘れ😅

 

それではまた✋

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農業収穫用台車 修理

2018年07月20日

おはようございます❗

昨日はトマトの栽培、販売している

友人が収穫用の台車を修理して!

と来ました。

 

鉄溶接修理 

左上のタイヤ取り付け部分の

溶接が取れているので

鉄溶接修理 

溶接し完成です。

台車に塗装をしないと、直ぐ壊れるから

塗装しなよ!と言うと

壊れたらまた持って来れば良いだけ!

って言われましたw

認識的には嬉しい事ですが

鉄製は適度に塗装しましょう✨

 

 

それではまた✋

 

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ガスレンズでアルミ溶接 検証

2018年07月19日

おはようございます(^ー^)

忙しい時に💦ガス販売店の営業が

来て、アルミ溶接でガスレンズを使用

出来るか検証して下さい!と頼まれたので

やってみました。

タングステンの径はφ2.4

飛びだし20mmで検証

ガスレンズ検証 

これで溶接してみます。

 

ガスレンズ検証

 

ガスの流量を右から 5 , 12 ,15 

と変えて溶接してみました

5では溶接無理

12は出来るが微妙

15だと普通に溶接出来ました。👍

 

タングステンの長さを15mmにして

再度溶接

流量は右から5 , 14 , 15

 

ガスレンズ溶接 

更に綺麗に流れましたが

流量5は駄目ですね!

 

結果!

アルミ溶接でもガスレンズは使える‼️

って事が分かり、営業マンは喜んで

客先へと飛んで行きました💨

 

ガスレンズとは?

前のブログで書いているので

良ければ↓↓↓

ガスレンズとは?

 

それではまた✋

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ステンレス穴埋め

2018年07月18日

おはようございます☀

余りの暑さに作業ミスも増えて

しまいます😱

 

単に言い訳なんですが、集中して

作業しなくては‼

 

何故?こんな始まり方でブログを…..

ホントにミスをしてしまいましたw

 

アングルの穴あけをφ5であけるはずが

φ7をあけてしまい😅

穴埋めをしました💦

 

φ7の穴をあけたので(丁度M8の下穴)

M8のタップ加工をして

ボルトを入れて板から出た分をカット

ステンレス溶接

 

次に溶接

ステンレス溶接 

表裏溶接後、サンダ―で削り

穴埋め溶接 

再度、穴をあける位置をケガキ

穴あけして完成です。

穴あけ後の画像は撮り忘れ😅

 

ミスをリカバリーする事で

技術は付くもんですw

 

それではまた✋

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マツダボンゴ ハンガーラック No.1

2018年07月17日

おはようございます✨

 今回は連休中

マツダボンゴにハンガーラックを

取り付けしました。

クリ―ニング屋さんの車には

必要なアイテムみたいで

ハンガーラック

画像のように途中で止まらず

直線で掛けれる仕様で

製作していきます☀

 

その前にハンガーラックを固定する為の

ステ―を製作します。

クリ―ニング屋ハンガーラック

ラック取り付けステ―をまず製作するんで

すが、固定するのに後部座席の取っ手

取り付け用のネジ山を使います。

プラスチックの蓋がしてあり

それを取るとネジ山があり、

そのネジ山を使い

現物合わせでステ―を製作

 

順序的には

最初にネジ山のピッチと同じ寸法で

プレートを作り、取り付け!

取り付けたプレートから

角度、長さを計り、パイプをカット

車にプレートを付けたまま

仮つけ溶接して外し

作業台で本溶接、焼け取りをして

車に再取り付け!

って感じの流れで作業しました。

 

次はメインのハンガーラックを

製作していきますが、今日はここまで⤴

 

それではまた✋

 

 

 

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4分割ノズル改造

2018年07月16日

おはようございます☀

今回は先週に改造作業を行った

4分割ノズルを紹介します。

 

ステンレスノズル 

分割の先を切り取って

付け換えるのですが

3mmの板を板厚み分、切断して

新規で製作した物を再溶接します。

新規で製作した分割は

ステンレスノズル

 

パイプの径を変更との事です。

切断したノズルに溶接、仕上げ

 

ステンレスノズル

 

改造作業完了です。

 

それではまた✋

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3分割配管製作

2018年07月15日

おはようございます✨

前回、製作した3分割配管が再び

注文が来ました‼

またやりたく無いなぁ〜と

思っている物ほど再注文が

来るものですね💦

機械加工で穴だけあけてもらい

 

 

 

パイプを穴に合わせて削り

 

溶接で組んでいきます。

 

ステンレス配管

 

溶接をする事で歪み等が出るので

炙り調整しながら

なんとか形になりました😅

ホントに地味に大変です❗

 

納期ギリギリでしたが

出来て良かったです💪

 

それではまた✋

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バンドソ―改造

2018年07月14日

おはようございます💨

今回はバンドソ―を少し改造する事で

使いやすくなる❗って事を紹介したい

と思います。

 

短い長さの物を何個か切断する時に

当てを付けて同じ寸法で切りますが

バンドソ―で切断する時はその当てが

無いので毎回計りながら切っていては

長さが揃わないので❗

 

 

 

取り外しが出来る仕様に

(ブラケットは本体に溶接)

 

この部品を付ける事で

 

 

上記画像のように当てを付けて

同じ寸法で切断出来ます。

 

メタルソ―で切断すれば、当てが付いてい

るので、同じ寸法で切れるのですが

パイプの厚みが1mm以下だと

へしゃけてしまって切れないので

そういう時はバンドソ―を使います。 

 

簡単に作れて、効率が良くなるので

オススメです。

 

それではまた✋

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