WAKAの溶接道場~漢の道~ | 若園製作所 - Part 126

若園製作所

       


ホンダインテグラマフラー綿抜き

2020年06月5日

おはようございます☀️

最近、気温が高く工場内で

作業していると汗だくです💦

外仕事の友人達からすると

ふざけるな❗と言われますが・・・

 

太めなんで😢

 

閑話休題

 

昨日は日進市の方から

問い合わせがあり

見て見ないとはっきりとした事は

分からない❗と伝えると

仕事終わりに工場へ来られました!

 

預けていくつもりで来られましたが

わざわざ遠くから来て頂いたので

その場で作業しました✨

内容はホンダインテグラの

中間パイプたいこ内から

カラカラ音がするので

取り除いて欲しいとの事❗

実際のマフラーが

マフラー溶接修理

 

取り敢えず、見えなくなる上側に

小さく開口をあけ

音の原因を取り除きましたが

グラスウ―ル(綿)が焼けて

塊になってる感じだったので

グラスウ―ル自体を

取り除く事に❗

 

マフラー溶接修理  

開口を広げて

取り除き

 

切り欠いた板を再度溶接

 

インテグラマフラー 綿抜き

 

マフラー溶接修理

 

要望通りに作業完了❗

※レ―ス場で使用する用です。

 

グラスウ―ルを触ったので

家に帰るまで体中が

チクチクしてました💦

 

それではまた✋

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店舗 扉取っ手改造

2020年06月4日

おはようございます❗

6月は製作仕事以外でも

やらなくてはいけない事が

沢山あり

パニック状態です💦

休み返上でこなして行く予定です。

 

週末、暇な人は居ますか?

暇つぶしに一緒に楽しく

過ごしませんか?

 

閑話休題

 

昨日は建築会社の方から

店舗の扉取っ手改造を依頼されました

 

取り付け後、シャッターを閉めると

取っ手が当たるとの事なので

扉との幅を縮める作業です。

 

扉取っ手高さ変更

 

15mm縮めて欲しいとの事❗

 

取り敢えず取り付け部をカット❗

 

鉄製 扉取っ手改造

軸の長さを調整して

再溶接❗

 

店舗扉取っ手改造

 

勿論!水平等見ながら💨

 

出来上がりが

扉取っ手改造 

バッチリ改造出来ました❗

 

今回の取っ手は

ネットで購入したと聞いて

新たな販路が少し見えて来ました💡

 

やれる事はなんでもチャレンジ

していこうと考えているので

その内ヤフオク等で

取り敢えずの販売をするかも🎵

 

 

それではまた✋

 

 

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SV650マフラー凹み修理

2020年06月3日

おはようございます。

昨日は新たに借りた場所の

鍵の引き渡しでした!

詳しい話はまた、まとめて

させて頂きます!

 

閑話休題

 

先日、HPからの依頼で

三重県津市から来られた方の

SV650マフラー凹み溶接修理を

行いました!

 

凹み状態が

マフラー凹み溶接修理

 

この凹みの修理は勿論!

補強も一緒に依頼されました!

 

凹み箇所の溶接面を切断して

内側から叩き出し❗

再溶接!

 

SV650マフラー凹み修理

 

補強は厚み3mmのパイプを

使い製作!

 

凹み修理後も

行ったんですが

マフラー色焼き入れ

修理した箇所の色味を

全体と同じ様に見せる為に

バ―ナ―で炙り

マフラー凹み溶接修理

 

色味を付けました!

 

凄く大事なマフラーと聞いてたので

なんとか修理出来て良かったです。

 

 

それではまた✋

 

 

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フライス盤加工

2020年06月2日

おはようございます☀️

5月始めから初製作している

食品機械がようやく完成に

近づきました!

ステンレス機械製作

 

手違いで部品を間違えたり

足らなかったりで

月末に納品出来ず😢

もう少しで完成なので

また詳しく紹介します❗

 

閑話休題

 

 

フライス盤加工を行いました!

急ぎという事なので

 

珍しくフライス盤作業❗

 

フライス盤加工

 

両端に穴をあけ

穴を繋ぐだけですが💦

 

フライス盤加工 

バリ取りをした後

長穴をあける位置が

反対な事に気付き

再度加工をする事に😢

※言うまでも無く慌てて

画像無し😅

 

最悪な1日でした💦

 

 

図面をしっかり見て

製作しましょう😅

 

それではまた✋

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角型 キッチンポット溶接修理

2020年06月1日

おはようございます☀️

昨日は待ちに待った日曜日❗

朝からツ―リングの予定でしたが

朝から雨降りで中止に😢

 

これから梅雨の時期に入るので

悲しい感じにw

 

閑話休題

 

先日、名古屋市で営業されている

ラ―メン屋の方から

角型キッチンポットの修理を

依頼されました!

 

状態が

角形キッチンポット溶接修理

こんな綺麗に亀裂が入ってました!

 

食品の調理道具なので

衛生的にもバックシ―ルド(酸化防止)

を行い溶接修理を!

 

角型キッチンポット溶接修理ステンレス製キッチンポット溶接修理

 

外側から溶接して内側で

ガスをあてました(バックシ―ルド)

 

内側も酸化せず綺麗に溶接が

必要な場合に行う作業です。

 

チタン溶接には確実に必要な

方式です。

 

それではまた✋

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CB1100エンジンガ―ド製作

2020年05月31日

おはようございます❗

昨日はやはりバイクの日に

なりました!

 

朝一番から前もって予約されていた

CB1100のエンジンガ―ドを

オリジナルで製作❗

オリジナルエンジンガ―ド

 

事前にパイプの曲げだけ用意した

状態からスタート💨

 

ガ―ドパイプを合わせる前に

上側は使える取り付け穴が無いので

取り付けステ―製作

パイプを使い

バイク部品製作

 

フレ―ムにピッタリ合うステ―と

ガ―ドパイプとの繋ぎ部品を

まず製作❗

バイク部品製作

画像は片側ですが

左右製作してます❗

 

次に現物合わせで

CB1100エンジンガ―ド   

 

バイクエンジンガ―ド 

かなり時間が掛かりましたが

なんとか完成しました!

バタバタして作業してたので

途中作業画像が少ないです😢

エンジンガ―ド製作 

今日(日曜日)は休みたいので

終わってホッとしてます😁

 

 

作業は終わって周りを見ると

友人が常連客の皆さんを

巻き込んで

XJR1200ブレンボキャリパ―の

ピストン交換作業を手伝って

もらってました!

知らない間に部品購入まで

付き合わせてました💦

 

家に来られる方は

溶接以外なんでもやれる人が

殆どで凄過ぎる❗

 

ブレンボキャリパ―部品交換

 

キャリパ―整備

 

ブレンボキャリパ―ピストン部品は

純正を買うと高いから

ホンダが出してるブレンボ部品を

使う事で

半値以下で買えるから❗と

教えてもらい勉強になりました!

 

ヤマハのXJR1200に

ブレンボキャリパ―

ホンダ部品って・・・・・

想像も出来ない組み合わせ💦

 

結果❗キャリパ―は直りましたが

レバーの方も壊れてる事が

判明したので

後日、持ち越しになりました😅

 

それではまた✋

 

 

 

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XJR1200サイレンサ―バッフル製作

2020年05月30日

おはようございます☀️

1週間の進みが早く感じ

もう土曜日❗って感覚です💨

 

昨日のノズル等を電解研磨会社から

引き取って来ました!

 

電解研磨処理

 

衛生的にも見た目的にも

良い仕上がり❗

早速納品へ💨

 

閑話休題

 

夕方にメルカリでXJR1200を

購入した

友人がマフラーの相談しがてら

遊びに来ました💦

 

内容が付いてるサイレンサ―が

バッフルが無く、直菅仕様と

恥ずかしい状態なんで

バッフル製作して❗との事

 

実際のサイレンサ―が

マフラー溶接修理

 

まず、バッフルが入るように

排気口をストレートに改造❗

 

 

マフラー溶接修理

 

1度切り取り溶接しました!

マフラー溶接修理

 

次にバッフル製作

 

バッフル製作

 

このバッフルを付けて

音をチェックしましたが

あまり変化が無いので

 

転がっていたマフラーをばらして

バッフルを追加で延長

 

XJR1200マフラーバッフル製作 再溶接は工場に来ていた

後輩のブレイズ黒木先生に

やって頂きました✨

アルミマフラー溶接   

 

完成は

マフラー溶接修理 

高い音は無くなりましたが

まだうるさいので

次回、グラスウ―ルを巻きたいと

思います😅

 

一緒に居て恥ずかしいので・・・

 

 

それではまた✋

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パイプノズル製作

2020年05月29日

おはようございます!

最近夕方から

地元の仲間が作りたい物を

作りに来るので

帰りが遅くなってます😅

皆、暇なのか?

まだ自粛ム―ドが払拭されて

ない感じです💨

閑話休題

 

昨日はパイプノズルを製作しました!

使用するパイプの板厚が0,5mm

と薄いので

バンドソ―で寸法切りを

行いました。

バンドソ― 

shindaiwa新ダイワのバンドソ―で

刃の下がるスピードが

油圧式で調整出来るので

綺麗に切断出来ます❗

バンドソ―で材料切断 

パイプ切断後

バリ取りはエア―リュ―タ―で

作業して

イチグチの

インサイドポリッシャ―を

使います。

インサイドポリッシャ―インサイドポリッシャ― 結構使い易くオススメ❗

軸が3mmと6mmがあり

番手も種類が多いです!

 

 

バリ取りした感じが

 

インサイドポリッシャ― 

これでノズル部分のパイプが

用意出来たので

レ―ザ―で抜いたプレートに

高さを出しながら

溶接していきます。

※TIG溶接で!

ステンレスノズル 

ステンレスパイプノズル 

後は衛生上、電解研磨処理を

施し完成です。

 

パイプノズル製作でした!

 

それではまた✋

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亜鉛鍍金フレ―ム製作

2020年05月28日

おはようございます😁

もう早くも月末❗って事で

最後の追い込み製作ラッシュ💨

食品機械も製作していますが

組み付け調整で

時間が掛かり

来月納品になりそうです😢

 

閑話休題

 

昨日は亜鉛鍍金フレ―ムを

納品しました!

 

鉄で製作した時に

パネル取り付け用のタップ加工を

しておくんですが

亜鉛鍍金を施すと

穴が埋るので、再度タップ加工を

しないといけないのが

厄介なんです💦

 

トラックから降ろし

鉄製フレ―ム

埋まったタップを再度加工❗

 

亜鉛鍍金フレ―ム 

 

やっと納品出来ます😁

 

亜鉛鍍金を施すと

持ちが凄く良くなるので

オススメです☀️

 

それではまた✋

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ハイエ―ス200系5型スチール棚製作

2020年05月27日

おはようございます☀️

コロナウィルスでの

緊急自粛宣言もやっと

全国で解除になりましたね🎵

普段通りの生活に戻すと言っても

直ぐには難しいと思いますが

普通の生活に戻る事を

切に願います❗

 

閑話休題

 

昨日はハイエ―ス(200系5型)の

荷台棚製作がやっと完成しました😅

空調設備会社からの依頼で

現車合わせで製作ですし

使い勝手を考えて

変更も多々有ったので

大変でした💦

 

最初の状態が

ハイエ―ス棚製作

 

下の段はリアタイヤに合わせて

 

ハイエ―ス200系5型スチールラック

 

図面があると楽なんですが・・・

 

上の段は置くものが入る高さに

製作❗

 

ハイエ―ス荷台に棚

 

ハイエ―ス棚製作

棚がある程度完成に近づくと

追加で

 

鉄製箱を付けたり

ベニア板を切ったり❗

 

 

ハイエ―ス200系5型スチールラック  

取り付けて完了目前に

邪魔な脚を切って欲しい❗

上の棚がベニア板(12mm)だと

プラスチックboxが

二段積み出来ない❗等

有りましたが

 

ハイエ―ス200系5型スチールラックハイエ―ス棚製作ハイエ―ス200系5型スチールラック

 

なんとか要望通りに

完成しました✨

※wakazonoステンシルは要望です💨

 

 

楽しい作業ですが

大変でした😁

 

それではまた✋

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