WAKAの溶接道場~漢の道~ | 若園製作所 - Part 171

若園製作所

       


ステンレスホッパ―修理

2019年03月13日

おはようございます😄

昨日のブログで

梶田モ―タ―スさんのリンクを

貼り間違えてました😢

すいません😣💦⤵️

全然違う店舗のリンクを

貼っていたので訂正しました😢

 

一宮市の梶田モ―タ―スさんです

こちら

プラス思考で考えると

気付いて良かった〜w

 

 

 

 

閑話休題

 

昨日はステンレスホッパ―の

取り付け部分(ヘル―ル交換)

を行いました。

 

落としたり、ぶつけたりして

変形すると吸い込みが悪くなり

交換になります❗

 

 

 

青ニスを塗りケガキ線を入れ

ホッパ―ヘル―ル交換

 

線に合わせて切断

 

 

ホッパ―修理

 

ヘル―ル交換は

付け根で切ると仕上げが

大変なので、新規のヘル―ル高さを

フライス盤で6mm位削り

少し高い位置で接合します。

 

ホッパ―修理

 

溶接後バフ仕上げを行い

完了です☀️

 

 

良くやる作業ですが

貴重なブログネタなので😅

 

 

それではまた✋

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ホンダS660マフラー改造

2019年03月12日

おはようございます😄

今回は一宮市の梶田モ―タ―スさんから

依頼されたS660のマフラーを

改造させて頂きました!

現状が↓↓↓

マフラー改造

 

この状態から長さを延長したり

S660マフラー改造

 

高さを縮めたり

マフラー溶接改造

 

これで完了なら良いんですが😅

 

ここからが本番💦

タイコの中を丸ごと切って欲しい

との事なので

両サイドとタイコの繋ぎめを

サンダ―で切り取り

 

S660マフラー改造

マフラー改造

 

中に入っている

グラスウ―ルを取り出します。

 

凄い量です。

こんなに入っているんだ❗

って位、入ってます💦

(ガラス繊維で体中が痒くなります)

 

取り出した状態が

 

S660マフラー改造

 

ここからが更に大変!!!

アセチレンとサンダ―の

組み合わせで内側の全てを切り取り💦

 

マフラー溶接改造

 

残骸を見て頂ければ

苦労したのが分かってもらえるかと😅

 

 

後はカットした箇所を

再溶接していきます。

 

マフラー溶接

 

材質がステンレスの

430(磁石が付くステンレス)

だったので

溶接後は亜鉛メッキスプレー塗装

を行いました。(錆びやすいので)

 

完成して直ぐ納品へ

 

取り付ける車を見せて頂きました!

 

ホンダS660

 

車の事を全く知らなく

元は軽自動車だと聞いて

ビックリ❕❕❕

 

なんでも、リバティウォークの

フェンダー、スポイラー、ホイール

だと聞きました!

全く分からないですが😢

 

自社で板金作業もされるみたいで

改造中の画像も頂けたので

S660 リバティ仕様

 

凄いですね!

 

梶田モ―タ―スの社長さんは

とても気さくな方で

車、全ての

相談も聞いてくれると思いますよ🍒

 

私は専門的な事は分からないので

 

リンクを↓↓↓↓

 

梶田モ―タ―ス

 

有限会社梶田モータース

〒491-0817 愛知県一宮市千秋町天摩山海道1
0586-76-0678

 

それではまた✋

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グリストラップ蓋

2019年03月11日

おはようございます😄

日曜日に岐阜県の武芸川温泉に

家族で行って来ました‼️

1年くらい前にも紹介してますが

入館料金も安く、岩盤浴もあり

1日のんびり過ごせるので

家族でまったり休日に

オススメです☀️

 

 

閑話休題

 

 

先週に亜鉛メッキに持ち込んだ

グリストラップの蓋が完成したので

早速、飲食店に納品させて

頂きました。

 

メッキ加工会社に持ち込む

前の状態が

 

縞板

 

亜鉛メッキ後

取り換えした状態が

 

グリストラップ蓋

 

既存の蓋は補強も無く

上に乗ると落ちそうな状態でしたが

これで安心です。

 

それではまた✋

 

 

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トラックリアステップ取り付け

2019年03月10日

おはようございます😄

先日、投稿予約しているブログが

バグで投稿されて無い事が

後輩からの連絡で昼頃に発覚❕

 

連絡が無ければ毎日ブログが

途絶えるところでした😢

 

投稿出来てるか!チェックしないと😅

 

 

閑話休題

 

忙しくてバタバタしてる時に

庭師の友人が自分都合で

登場しました😢

 

内容がメルカリで購入した

ステンレス製のリアステップを

取り付けて欲しいとの事❗

 

既存のバンパ―に直接溶接で!

と言われましたが、後の事を

考えてボルト締め方式にしました。

 

リアステップの裏面に

ステンレスの板(9mm)を溶接して

ネジ山を作り

 

トラック部品取り付け

 

既存のバンパーには

貫通穴をあけて

 

トラック部品取り付け

 

ボルトで止めて完成です。

 

トラック部品取り付け

 

既存のバンパーに穴をあける

作業は外してボ―ル盤で行いましたが

中に補強が入っていて分厚いし

重いし!で大変でした😅

 

他にもボックス取り付け等を

頼まれましたが、都合上

次回に持ち越しです😅

 

今回のような時間が必要な作業は

祝日、土曜日にして頂けると

助かります‼️

 

 

それではまた✋

 

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プラスチック加工部品

2019年03月9日

おはようございます😄

最近は機械加工会社が

特に忙しい感じで

周りでは❗

頼んだ物が中々出来ない現状😢

 

 

 

そんな中、過去に溶接修理した

鉄製の軸を修理ではなく

製作して欲しいと頼まれていて

やっと完成しました。

前の修理内容が

機械加工品溶接修理

 

この現物を元に図面を製作

機械加工部品製作

 

この図面で機械加工会社に

製作依頼!

 

 

完成品です。

信頼出来る加工会社のお陰で

成り立っている仕事です。

 

日頃の付き合いが大事です☀️

 

それではまた✋

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折れたボルト外し

2019年03月8日

おはようございます!

 

 

昨日の投稿で

スタントケ―ジ修理をした子が

エンジンガ―ドの折れたボルト

が取れないと言う事で

ボルトを取る作業を行いました!

 

バイク部品修理

 

部品に平行した状態で

切れているので、折れたボルトに

新規のボルトを溶接で接合して

 

バイク部品修理

 

溶接ボルト外し

無事外れました😁

 

折れたボルトの頭が出てなくて

溶接が無理な場合は

ボルトに穴をあける方法で

やったりもします。

 

それではまた✋

 

 

 

 

 

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スタントケ―ジ(サブケ―ジ)

2019年03月7日

おはようございます❗

前のブログの続きの作業を

行いました😄

バイクリアガ―ド修理

 

バイクリアガ―ドと記載しましたが

改めて聞いたら

スタントケ―ジ(サブケ―ジ)と

いうらしいです😅

 

今回は両サイドの取り付け部品を

パイプで繋ぐ作業を行います。

 

前回のブログのリンクも貼りましたが

スタントケ―ジ

 

取り付け部品を付けた状態から

現物合わせで溶接します‼️(TIG溶接)

 

パイプをすり合わせ

 

バイク部品修理サブケ―ジ修理

 

溶接後、熱が冷めてから

外して錆止め塗装!

(化粧塗装は自分でやるとの事です)

 

サブケ―ジ修理スタントケ―ジ修理

 

バッチリ出来ました😄

 

全体画像は

 

バイク部品修理

 

前にも書きましたが

ウイリ―する為に付けてる

みたいです😅

 

若い子の感覚は

恐ろしい((((;゜Д゜)))

 

それではまた✋

 

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機械加工品溶接

2019年03月6日

おはようございます😄

昨日は娘の卒業式でした❗

やはり仰げば尊しは

良いですね✨

錆びた心に染みました😢

 

今後の更なる成長が楽しみです☀️

 

 

閑話休題

 

昨日は機械加工会社からの

依頼で加工品の溶接を行いました。

 

鉄加工品溶接

 

接合部の溝が深いので

2回位で肉盛り溶接します❗

 

1回目

TIG溶接

 

2回目

TIG溶接

 

2回目で埋まりきりました😁

 

他にも

 

鉄パイプと機械加工品を溶接する

作業も行いました‼️

 

TIG溶接

 

納期が過ぎてたみたいで

急ぎの作業でした。

 

どこも忙しい時期ですね

 

それではまた✋

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食品器具部品

2019年03月5日

おはようございます!

昨日は食品部品で

生地を面で押さえる道具を

製作しました。

製作する過程での溶接から

バフ仕上げまでを紹介しながら

説明させて頂きます‼️

 

押さえる持ち手にパイプを使用

するんですが、パイプをカット後

両サイドに蓋を溶接します。

甥っ子と私で1ヶ所ずつ溶接しました。

甥っ子の溶接

TIG溶接

私の溶接

TIG溶接

 

歴が違うので見た目が違いますが

仕上げてしまえば分からなく

なります❗

 

仕上げは最初に

 

ステンレス仕上げ

 

180#のペーパーディスクで削り

 

ステンレス磨き

 

ハイラップの120#を使用し

赤棒を付けながら更に細かく

仕上げていきます

400#位の仕上げなら

ハイラップ後バフ仕上げを行います。

ステンレスバフ仕上げ

白棒を使って麻バフで

磨きます。

 

人によってやり方の違いは

有ると思います!

 

削って仕上げる物なら

溶接の見た目は分からなくなるので

関係無いですが

溶接ビートを削らず磨く

事もあるので

綺麗に溶接する事を心がけるのは

大事です☀️

チョッとした緊張感を

持って作業する事が

上達へ繋がります。

 

最終的に出来た品物が

 

ステンレス溶接

 

どうやって使うのかは

はっきりと理解してませんが

注文通りに出来ました😄

 

それではまた✋

 

 

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茶室用ステンレス台

2019年03月4日

おはようございます😄

 

母親がお茶と生け花を

教えていて、茶室のお湯を沸かすのに

炭を使ってましたが

炭を使うと大変だから電気コンロに

変更したいが高さが合わないとの

事だったので

調整用の台を製作しました。

 

余っているステンレスの

角パイプを使用して枠を製作

上面にはステンレス板を

下面には高さ調整のアジャスター

を付ける為、ナットを四隅に溶接!

 

ステンレス台ステンレス台

 

実際に置いてみたら

 

 

ステンレス台

 

丁度良い感じで

okもらえました❗

 

それではまた✋

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